湖南日报全媒体记者 王亮 通讯员 贺新 周金云
“他们这个项目值得借鉴”“你们发了多少奖金”……2月初,湖南钢铁集团衡阳钢管(集团)有限公司召开了一场热闹的项目制推介会,众多一线生产项目团队成员聚集一堂,分享攻坚创新的经验。
(衡钢项目制推介会现场。通讯员 供图)
(资料图片)
2021年7月以来,衡钢鼓励各二级单位针对生产现场的重点、难点,组建项目团队,大胆攻坚创新、追求极致效率,挖潜增效显著。截至目前,结题147项,总创效3.7亿元,累计发放奖励603万元。
企业受益、员工受惠,带动企业争先创优氛围显著提升。项目制的深入开展,为衡钢迈向高质量发展提供了强大动力。
聚焦一线生产现场,一块小材料更替可年省近300万元
火红的钢管伴着热浪,从轧机中迅速滚出,经过冷却,逐渐显现出泛着蓝光的黑色。2月15日下午,衡钢180厂正在紧张有序生产中,“哐哐”的巨大碰撞声响彻整个车间。
(衡钢180厂生产现场。湖南日报全媒体记者 赵持 摄)
“这里,我们将滚轮分为3段式,再通过精细化操作,用电量明显下降;这里,我们加了一个防护罩,能有效防止钢管意外滚出,提升了安全性、降低了损耗。”180厂副厂长朱智禄一边走一边指着轧机,和记者分享他们的诸多创新。
朱智禄介绍,钢铁生产能耗极大,现场一个小的改善或创新,就能获得显著效益。
王燕飞是180厂生产质量科副科长,2021年上半年的一天,走在生产线旁的他,突然冒出一个大胆的想法。
导板是传送钢管的一个部件,衡钢此前长期使用镍材质的导板,价格在1.2万元左右。近几年,镍的价格逐渐上涨,一块镍材质导板,价格最高时达到1.5万元。能不能找到一种价格相对低廉的金属进行替换,进而降低成本呢?
说干就干,通过对比和实验,一种金属进入王燕飞的视野。由其制造的导板,价格仅3000元左右,但性能和镍材质的相差无几。
经反复调试,180厂的导板于2022年上半年全部进行了更换,预计一年可降低成本近300万元。
衡钢党委书记、总经理郑生斌说:“生产现场处处有‘黄金’。我们的项目制就是聚焦生产现场,以问题为导向,组建项目团队进行针对性攻关,最终实现效率提升、成本降低。”
创新氛围日益浓郁,各二级单位申报立项690多个
石灰是炼钢的重要添加物,主要用于钢水脱磷,对钢坯的质量和钢铁料的消耗有直接影响。2022年上半年,衡钢炼钢厂通过对标先进发现,他们对石灰的消耗高于同行业先进水平。
当年6月,炼钢厂成立了以副厂长王辉为组长的8人项目组,启动电炉降石灰消耗攻关工作。
项目组8人有的是厂领导,有的是一线操作工,大家各司其职、群策群力,从石灰消耗、铁水质量等环节进行细化分析,不断优化电炉操作工艺。最终明确降低添加量,增加频次,同时根据不同钢水的要求,精准确定石灰添加量。
经过半年不断优化,炼钢厂2022年下半年石灰消耗比上半年降低了14%,节约404.6万元,钢铁料消耗更是节省了920.5万元。
王辉告诉记者:“项目成功结题后,我们最大的感受是团队意识和创新意识更强了,大家没事总会聚在一起,琢磨着有啥新点子、新措施,可以改善生产。”
衡钢总会计师、财务总监李正德介绍,自2021年7月深入实施项目制以来,从上层领导到一线员工,衡钢创优争先的氛围日益浓郁。到今年1月底,各二级单位共申报立项达到694个,通过公司级立项516个。
“发放奖金只是‘锦上添花’,员工在创新攻坚的过程中,自身能力得到提高,也收获了成就感,这才是大家动力十足的根本原因。”李正德说。