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近日,华阳集团千米钻机应用工作专班传来好消息,该集团应用定向长钻孔气动钻进工艺开展瓦斯治理首次试验成功——新景公司佛洼3号煤轨道巷定向长钻孔气动钻进瓦斯抽采工程单孔钻进深度突破504米,取得新的突破。
定向长钻孔气动钻进工艺,以高压制氮机提供的氮气作为气源,驱动气动螺杆钻具工作实现定向钻进、排出煤渣,配套电磁波随钻测量系统保证轨迹精准测量与控制,实现碎软煤层气动定向钻进成孔,进行瓦斯抽采。此项工艺的应用能有效提升瓦斯抽采效果,同时精确勘测区域地质构造煤岩层厚度、倾角变化及该区域的水文地质条件。
碎软煤层定向长钻孔气动钻进工艺应用曾是行业难题。2021年,山西天地王坡煤矿开展攻关试验,孔深突破437米,2022年淮南矿业集团勘探公司实现最大钻进纪录556米。“集团公司所属生产矿井开采煤层是碎软低渗突出难抽采煤层,透气性差、坚固性差,钻孔成孔率受断层构造等复杂地质条件影响大,钻孔成孔十分困难。”华阳集团通风部副部长赵喜峰表示。
为实现大力推广定向千米钻机应用的目标,千米钻机应用工作专班因地制宜实行“一钻场一方案”,挂图作战,精心组织,集中力量攻克定向长钻孔气动钻进技术难关。针对新景公司佛洼3号煤层碎软低渗透性、钻孔成孔难的特点,该工作专班每周召开技术研讨会,与新景公司、施工单位进行技术分析与研究,优化施工方案,实现气动定向钻进高效排渣、钻孔轨迹随钻精准测量、钻孔施工安全控制。同时,加强现场组织管理,每日分析现场施工情况及钻孔轨迹,解决施工过程中出现的各类难题。
“定向长钻孔气动钻进工艺取得重大突破,对集团公司提升瓦斯治理能力意义重大。”赵喜峰说,“下一步,我们将加大试验力度,通过优化施工方案,分析和总结施工经验,形成一套成熟的气动钻进工艺流程及技术管理标准,为定向长钻孔气动钻进工艺在集团范围内推广应用奠定基础,从而推动集团公司瓦斯综合治理能力进一步提升。”