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中国石油长庆油田采油二厂强化“两驱”深度挖潜,对年产油量大于2万吨、年自然递减率大于11%的11个重点油藏开展治理工作。截至3月20日,今年已完成226井次、9个油藏治理,整体自然递减率由17.5%降至13.5%,初期治理效果显著。

中国石油长庆油田所在的鄂尔多斯盆地是典型的低渗、低压、低丰度区块,油藏类型复杂,储层物性差,标定采收率较低。随着油田勘探开发逐渐深入,面临资源接替不足、稳产难度增大等一系列矛盾和挑战。为进一步夯实老油田稳产基础,长庆油田围绕“控制递减率和提高采收率”两大工程,大力实施油藏综合治理,攻克复杂油藏提高采收率关键技术,让老油田焕发新活力。

多年来,通过深化基础研究、加强技术攻关,长庆油田稳步推进加密调整、泡沫辅助减氧空气驱、二氧化碳驱、转变注水开发方式等股份公司重大开发试验,自主开展微生物活化水驱、烃类气驱、纳米驱油等新技术试验攻关。这些有效的采油技术成为保障油田稳产的力量源泉,具有长庆特色的提高采收率技术和管理体系应运而生。

依靠科技创新,长庆油田持续推进三次采油。新井原始油层开采结束后,转入注水开采阶段,再利用气驱、化学驱进行开采,提高了老油田采收率,并持续稳产。2022年,长庆油田在高含水区开展泡沫驱气液比调整,持续优化CCUS注入参数,降水增油效果明显。今年年初以来,按照气驱、转方式、化学驱、微生物活化水驱及使用新型驱油剂5种措施类型,总体部署10项512井组试验工作量。其中,采油八厂在元214长2油藏开展的化学驱提高采收率先导试验取得初步成效。试验两井组2注12采,日产液增加9.8立方米,日产油增加5.7吨,综合含水率下降0.7%,阶段增油超500吨。

为进一步控制老油田递减率,改善油藏水驱效果,长庆油田在各区块,充分利用注水系统监控平台,加强每日注水盘库和欠注井监控,确保现场管理到位,技术方案执行到位,全力保障油藏注够水、注好水。此外,堵水调驱也是低渗透水驱开发油田中高含水期实现原油稳产的重要手段。长庆油田创新利用全过程智能监控平台,第一时间掌握对应油井生产动态变化,持续跟踪堵水调驱实施效果,优化改进工艺参数。目前,长庆油田调驱剂在线监控出库量已达到6815吨,堵水调驱设备上线361套。

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